随着工业发展日臻完善,新材料、新工艺不断涌现、已成为保护劳动者身体健康、保护生态环境以及废物利用必不可少的设备。
20世纪50年代,常温除尘广泛使用人工振打清灰的简易圆袋
除尘器、并迅速代替了湿式
除尘器,克服了粉尘污染转移于水和复杂的维护检修,使
除尘器的结构和流程简化,方便了粉尘干式回收利用。大面积使用
袋式除尘器,迅速出现了比较实用的以棉布和合成嫌弃为滤料的“反吹圆袋
除尘器”时期。
由于自动化、精密设备和仪表工业的发展,需要使用净化除尘效率更高的
除尘器,在除尘上使用的高净化效率的滤料必然密致,过滤时对烟气的阻力较高。
一般使用的低压反吹清灰方法满足不了适当降低运行阻力的要求,于是开始引进国外新发展的“压缩空气脉冲反向喷吹”清灰技术。推广使用着两种
袋式除尘器几十年后的今天,认识到了反吹清灰的落后机制,把过滤后本已附在滤袋表面的附灰吹起来使其二次扬散开来;喷吹的力量不均匀,靠近出口力量过大,甚至吹坏滤袋,远处清灰的力量又感不足,附灰吹不下来。反吹清灰造成的二次扬尘,给最希望清灰危害性大的微尘认为地造成了困难,甚至产生微尘恶性循环;使用压缩空气清灰的效率低,耗能量大,设备和控制复杂,在含尘浓度低、室外温度较低的地区使用,还促进降低温度产生泠凝糊袋。
20世纪60年代,在鞍钢的除尘设备改造过程中,我们试验了多种滤料的
除尘器,如水泥厂曾广泛的棉织帆布扁袋
除尘器,但由于帆布不耐潮湿和碱性物质腐蚀;新产品玻纤滤料的除尘性能良好,但不耐折磨的缺点又是显而易见的。经过摸索分析,将滤袋拉紧安装在扁袋
除尘器结构上使用,通过近40年的试验研究和应用,证明了玻纤滤袋拉紧安装除尘效果达到了满意的程度。通过多方面的改造,使
除尘器的结构简化,简单高效的机械振打代替了复杂的反吹;原来滤袋内复杂的活动衬网,改成了建议的病和滤袋缝在一起的骨架;滤袋安装做了更大修改,使之拉紧成组安装在单体箱内,妥善地解决了滤袋使用中反复经受折磨的缺点;采用了最好的清灰方法和最可靠的
除尘器内部的密封。
最突出的特点是:无论
除尘器大小,所用滤袋的规格都是一样的,只是
除尘器的结构分为多种规格,20世纪80年代后期,这种
除尘器已成为专业制造产品,广泛在冶金、汽车、机械制造和水泥厂的常温除尘上使用。